2.4 正火+淬火及回火试件的金相分析
将有带状组织的原材料进行正火处理,正火后的金相组织为等轴晶粒的铁素体和珠光体,晶粒度6级。采用加热850°C淬火,经550°C回火后得到均匀的索氏体组织,形貌见图6。显微硬度362HV(39HRC)。
图6正火+淬火+回火后的试件金相形貌(500×)
Fig.6 Original microstructure of sample after normalizing + quenching and tempering
2.5 拉伸和冲击试验结果
在原材料上取样,加工出拉伸试样和冲击试样,热处理后(直接淬火及回火,正火+淬火+回火)进行拉伸和冲击试验。
表2试样热处理后拉伸与冲击实验数据(平均值)
Table 2 Experimental data on pull test and impact test of the samples after heat treatment (average data)
工艺 sb ss d5 y AK
编号 Mpa Mpa % % J
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1 750 550 17 50 50
2 820 615 17.5 60 40
3 1200 950 18 65 100
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注:1;钢拉杆的技术要求2直接淬火及回火试样;
3.正火+淬火+回火试样
3.讨论
35CrMo钢在高温下具有高的持久强度和蠕变强度,低温韧性好,具有高的静强度、冲击韧性和较高的疲劳强度,淬透性良好,无过热倾向,淬火变形小,冷变形时塑性尚可,切削性能一般,但有第一类回火脆性。焊接性能不好。
3.1 该钢拉杆原始组织沿轧制方向(试样的纵截面)存在较严重的带状组织。该状态对材料的塑性和韧性有较大的影响(各向异性)。直接淬火和回火后,试样的纵截面仍保留明显的带状特征,黑白条状区域明显(图5),组织显微硬度出现差异。根据组织形貌和显微硬度可断定,出现黑、白区是碳浓度分布不均匀,从而造成硬度不同。这表明直接采用淬火回火工艺并不能消除带状缺陷,并对性能会产生不利的影响。试验表明,在淬火前增加一道正火工序,可消除带状缺陷(图6)。
3.2 校直过程中,钢拉杆变径处断裂主要由于平镦前局部加热温度过高(工件表面氧化皮严重),造成组织粗大,晶粒度达到2级,脆性增大。组织中铁素体呈网状分布(图4),有轻微的魏氏组织形貌,使得晶粒间的强度大大降低,校直时造成沿晶断裂,图1中结晶状断口形貌可以证实这一点。出现此类情况,应采用细化晶粒的退火或正火处理加以解决。
3.3 该材料直接淬火后550℃回火,抗拉强度820Mpa,冲击功仅40J。通过正火处理,消除了带状组织,细化了晶粒。淬火+回火后,材料抗拉强
度达到1200Mpa, 冲击功达到100J,满足了技术要求。
4.结论
本文所研究的原材料带状组织偏析严重,使材料承载能力具有明显的方向性。原始材料存在带状组织缺陷,调质处理前不进行消除带状组织处理,冲击功不能满足技术要求。平镦前局部加热温度过高,组织中铁素体呈轻微的魏氏组织形貌网状分布,使得晶粒间的强度大大降低,脆性明显增大,是校直时造成了沿晶断裂的主要原因。平镦后增加正火工艺,细化了晶粒、消除了网状铁素体和带状组织,再经调质处理,提高了材料的力学性能,满足零件技术要求。
参考文献
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